61820銅蓋深溝球軸承產(chǎn)品的真實面貌,遠比文字描述來得豐富和生動。點擊觀看我們的視頻,讓產(chǎn)品自己為您講述它的故事。
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誠浦軸承科技(葫蘆島市分公司)秉承自主創(chuàng)新的理念,始終堅持把科技創(chuàng)新作為企業(yè)生存與發(fā)展的源泉和動力,不斷加大投入。在 深溝球軸承、skf軸承經(jīng)銷商、滑動軸承、直線軸承生產(chǎn)廠家的產(chǎn)業(yè)背景、公司經(jīng)營指標連年增長。
造成FAG軸承過早失效的原因是多方面的,但是主要的是使用和維護不當,潤滑不良、污染超載、裝配、運輸、拆卸過程中發(fā)生沖擊和撞擊。污染常是人為造成的,是因拆卸工具沒有清洗干凈等因素。
點蝕:是典型的FAG軸承失效形式,其主要原因是深溝球軸承在搬運中平凡的撞擊和不正確的裝配,會使?jié)L道產(chǎn)生壓痕。當滾道產(chǎn)生壓痕以后,轉動著的滾動體,每經(jīng)過一個壓痕就產(chǎn)生一次沖擊,對壓痕有滾壓作用,壓痕處便產(chǎn)生片狀的剝落,同時造成震動加大,噪聲增大。另外,當軸承上有外載荷并且不轉動時,因外部的震動會造成FAG軸承內外圈滾道上產(chǎn)生壓痕,時間一長會導致滾道生產(chǎn)剝落,剝落的碎片更對軸承有害。為防止這些事故的發(fā)生,在日常的工作當中,可以采用有效的方法,振源或震動,保持良好的潤滑,也可以給深溝球軸承施加輕微的初載使?jié)L動體與滾動接觸良好,提高抗震的能力,還有在安裝時與孔的不同軸度,也會造成軸承的失效。
在實際工作當中因潤滑不良或過度的超載工作,過度的摩擦和生產(chǎn)的高熱會軟化軸承鋼,同時引起深溝球軸承體積膨脹,相互擠壓壓力增大,當達到一定的程度時,F(xiàn)AG軸承會抱死在軸上,當軸承過熱時滾動體與保持架支架的間隙變小,產(chǎn)生的應力何足在保持架上,隨著時間的延長,保持架也會斷裂,從而加速了軸承的失效速度。配合間隙的影響,軸與軸孔之間間隙過大,兩者之間產(chǎn)生相對的運動,一是配合的軸段過渡的磨損間隙越來越大,后導致軸承報廢;二是軸承產(chǎn)生劃痕,影響運動的精度,這些原因造成深溝球軸承過早失效,都是對我們的實際工作不利,因此,研究怎么樣避免軸承過早失效,延長使用壽命是很有實用價值的。遼寧葫蘆島深溝球軸承
所謂滾動軸承的游隙,是將一個套圈固定,另一套圈沿徑向或軸向的 活動量。沿徑向的 活動量叫徑向游隙,沿軸向的 活動量叫軸向游隙。一般來說,徑向游隙越大,軸向游隙也越大,反之亦然。按照軸承所處的狀態(tài),游隙可分為下列三種:
一、原始游隙
軸承安裝前自由狀態(tài)時的游隙。原始游隙是由制造廠加工、裝配所確定的。
二、安裝游隙
也叫配合游隙,是軸承與軸及軸承座安裝完畢而尚未工作時的游隙。由于過盈安裝,或使內圈增大,或使外圈縮小,或二者兼而有之,均使安裝游隙比原始游隙小。
三、工作游隙
軸承在工作狀態(tài)時的游隙,工作時內圈溫升 ,熱膨脹 ,使軸承游隙減??;同時,由于負荷的作用,滾動體與滾道接觸處產(chǎn)生彈性變形,使軸承游隙增大。軸承工作游隙比安裝游隙大還是小,取決于這兩種因素的綜合作用。
有些滾動軸承不能調整游隙,更不能拆卸,這些軸承有六種型號,即0000型至5000型;有些滾動軸承可以調整游隙,但不能拆卸,有6000型(角接觸軸承)及內圈錐孔的1000型、2000型和3000型滾動軸承,這些類型滾動軸承的安裝游隙,經(jīng)調整后將比原始游隙更??;另外,有些軸承可以拆卸,更可以調整游隙,有7000型(圓錐滾子軸承)、8000型(推力球軸承)和9000型(推力滾子軸承)三種,這三種軸承不存在原始游隙;6000型和7000型滾動軸承,徑向游隙被調小,軸向游隙也隨之變小,反之亦然,而8000型和9000型滾動軸承,只有軸向游隙有實際意義。
遼寧葫蘆島深溝球軸承
產(chǎn)品有幾方面的特點。遼寧葫蘆島
一、具有較好的振動性能。振動(速度和加速度)值低,Z4—2dB和V3組合格率高,振動加速度峰值小,波峰因數(shù)均值<5,振動速度和加速度統(tǒng)計結果均呈正態(tài)分布,離散度小。
二、無異聲合格率比率高。無異聲合格率達到較高水平,產(chǎn)品的無異聲合格率不低于88%。
三、密封性能優(yōu)良。密封性能均達到較高水平,有1家企業(yè)軸承的防塵指標較差,但溫升和漏脂率100%合格,其他3家企業(yè)的防塵、漏脂和溫升三項指標全部100%合格。
四、具有良好的精度儲備率。尺寸精度和旋轉精度100%達到P6級,90%以上達到P5級,P4級也占有很高比例。尺寸精度和旋轉精度統(tǒng)計結果均呈正態(tài)分布,工序能力指標較好。
五、徑向游隙控制合理。按照低噪聲軸承的要求,均采用徑向壓縮游隙,游隙值選擇合理,成品軸承的游隙均勻一致,游隙工序能力指標良好。
六、零件表面質量好。對成品軸承進行解剖,測試套圈溝道的圓度、波紋度、粗糙度,測試結果為圓度(2-15)達到0.5μm以內,(15-500)達到0.06μm,粗糙度達到0.03μm以內,表面質量均達到較高水平。
我國低噪聲軸承技術攻關是一項長期的連續(xù)的系統(tǒng)工程?!熬盼濉逼陂g的攻關工作雖然取得了一定的成績,但也存在許多需要解決的重要問題,如軸承異常聲控制、提高軸承密封性能等。這些問題的及時解決將對國內軸承工業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用。
目前,國外NSK、NTN、NMB、SKF等公司的低噪聲軸承產(chǎn)品處于水平,如NSK公司的MCR靜音和MCF超靜音軸承、SKF公司的Q55和Q66級電機軸承、NMB公司的精品低噪聲軸承等均屬國際 低噪聲軸承產(chǎn)品。與國際上的靜音軸承和超靜音軸承相比,國產(chǎn) 的低噪聲軸承產(chǎn)品僅與NSK公司電機軸承的CM等級相當,距靜音和超靜音軸承仍有很大的差距。根據(jù)此次測試結果,結合國內軸承發(fā)展現(xiàn)狀及參照國際現(xiàn)有低噪聲軸承水平,國內軸承行業(yè)下一階段需要解決的問題和實現(xiàn)的目標有如下幾個方面。軸承異常聲控制,提高產(chǎn)品無異聲合格率;提高軸承密封性能,改進軸承密封結構;提高成品軸承振動工序能力指標;開發(fā)靜音和超靜音深溝球軸承;提高成品軸承的精度儲備率;在今后5年內,國產(chǎn)精品低噪聲軸承的振動、噪聲達到NSK公司電機軸承的CMF等級的水平;國產(chǎn)低噪聲軸承的無異聲合格率達到90%以上;國產(chǎn)低噪聲軸承的密封性能接近國際20世紀90年代末先進水平。
近年來,造紙業(yè)為提高生產(chǎn)效率,造紙機正向高車速高寬幅發(fā)展。另外,為降低因意外故障而導致的停機,造紙機所用軸承被要求具有更高的可靠性。
擁有可滿足這些需求的產(chǎn)品系列,造紙生產(chǎn)線的各個部機都裝有的軸承。特別是,應用的材料熱處理技術開發(fā)的干燥部專用軸承,以及集材料技術、設計技術、制造技術之綜合能力開發(fā)的“產(chǎn)業(yè)機械用高性能標準軸承 HPS 調心滾子軸承”等,擔負著支持造紙產(chǎn)業(yè)的重要作用。
今后將繼續(xù)開發(fā)與提高生產(chǎn)效率密切相關的高可靠性軸承,始終為造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貢獻力量。
遼寧葫蘆島深溝球軸承
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