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豫北鈣業(yè)(葫蘆島市分公司)座落于輝縣市張村鄉(xiāng)石灰石集聚區(qū)。公司依靠的設備、成熟的材料及獨特的堆焊新工藝,主要從事 白灰塊氧化鈣的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售公司通過IS09001質量管理認證體系認證。我們的專業(yè)團隊將根據(jù)客戶的實際需求,提出合理的建議、高品質的產(chǎn)品和提供有效的解決方案。

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質優(yōu)價廉的氧化鈣顆粒經(jīng)銷商



H2S與O2在活性炭表面的反應實際上分兩步進行,首先是活性炭表面吸附氧,形成活性中心的表面氧化物,然后氣體中的H2S分子與化學吸附的氧發(fā)生反應,生成的硫磺沉積在活性炭發(fā)灰的微孔中。為了加速反應的進行,提高脫硫效果,實際O2/H2S之比需大于理論值。 比值以大于3為好。活性炭脫硫劑可能過浸漬法引入活性金屬如銅,堿金屬劃堿土金屬等,以改性提高其催化活性。DL-1型電爐內外兩用脫硫劑(電爐專用)性能簡介:當DL-1型脫硫劑與鋼水經(jīng)過鋼渣混沖時[S]轉變成熔硫較高,密度較小,穩(wěn)定性較強的硫化物進入脫硫劑中,從而使硫大大降低而符。 合鋼種要求。使用方法:當鋼樣Mn,如[S]在下,完全扒出氧化渣,按噸鋼加入石灰25kg,瑩石噸鋼加入4kg,加入DL-1型(噸鋼10kg),升溫1600度以上,渣變白保持5分鐘后取樣分析,至此能脫硫70%左右,根據(jù)分析的結果或是出鋼或是流掉適量爐渣,并加入。




過高(pH大于,增加堿度脫硫率開始下降,會使脫硫劑毛孔堵塞,脫硫惡化。粒度對脫硫效率的影響粒度過大,比表面積小,致使脫硫劑與氣體接觸時間短,且易產(chǎn)生壁流將不利于反應。在常溫,水含量10%條件下,測定了不同脫硫劑粒度對脫硫過程硫容的影響。在給定的條件下,脫硫劑的粒度從40目增大到Φ4×6mm。 后,硫容隨時間增加速率稍有下降,但影響不顯著。但粒度大小,影響床層阻力大小。粒度過小,床層阻力增大,經(jīng)測試,粒度為Φ2~4×6~10mm較適宜,其阻力小于100p溫度對脫硫效率的影響在15℃-70℃范圍內,對不同溫度下的脫硫硫容進行了測定,脫硫劑具有化學吸附的特性,升高溫度加快了過程進行,對脫硫有利,相。 反,溫度過低,則脫硫活性下降,正常使用溫度以20℃-40℃為宜。 氧化鐵脫硫劑因其硫容大,價格低,可在常溫下空氣再生 等特點而深受用戶歡迎。但也存在著強度差,遇水粉化,脫硫精 度不高(1ppm)等不足之處,影響了其工業(yè)應用。針對上述情況,公司經(jīng)。



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