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Q355E大口徑無縫鋼管機械性能



廣東深圳無縫鋼管這種材質(zhì)生產(chǎn)中較易出現(xiàn)裂紋、重皮、夾渣三種質(zhì)量問題。所以為避免出新裂紋產(chǎn)生與離心澆注過程產(chǎn)生,澆注制度不合理產(chǎn)生;重皮與澆注溫度、澆注轉(zhuǎn)速有關(guān);夾渣與金屬化學(xué)元素含量、扒渣處理有關(guān),就必須有效地控制他們的發(fā)生。 無縫鋼管廠家的和控制措施是:減少鐵液在高溫的停留時間,加強孕育特別是隨流孕育效果。慢慢的被融入進(jìn)去,隨流孕育劑加入量控制為鐵液量的0.1-0.25%;確保管模粉分布均勻,所以就必須保證質(zhì)量,控制管模內(nèi)表面用量為20-30g/m2??刂坪盟浣饘傩碗x心機冶煉技術(shù)工藝設(shè)計參數(shù)。離心機要防止流槽振動造成鋼坯濺出現(xiàn)象,承口砂芯要安放合適,避免產(chǎn)生毛刺??刂畦F液成分,降低鐵液的含硅量,沖入球化劑后W(Si)應(yīng)控制在0.8-1.2%為宜。離心機機殼內(nèi)采用均勻布置圓弧形噴淋冷卻管,且分段設(shè)置,并避免各段的冷卻水相互影響。 無縫鋼管用酸液去除鋼鐵表面的氧化物和鐵銹的方法叫做酸洗。酸洗用酸有硫酸、鹽酸、磷酸、硝酸和混合酸等。 酸洗過程就是為了去除表面氧化皮,后經(jīng)過潤滑處理(碳素鋼-磷皂化,不銹鋼-牛油石灰,銅鋁管-涂油),用老工藝-鍍銅),再進(jìn)行拔制深加工。無縫管如果不酸洗、表面之間可能有一些氧化物和油污,磷化液核能技術(shù)無法將它們可以除去,磷化產(chǎn)品質(zhì)量會降低。而且鋼管在制造過程中,經(jīng)過多道工序后,如果稍微不注意,都會在鋼管表面留下傷痕,使零部件抗腐蝕性能減小,直接影響使用壽命。為提高鋼管抗腐蝕能力,延長產(chǎn)品使用壽命,因此對鋼管必須進(jìn)行酸洗、鈍化表面處理,使表面形成一層保護(hù)膜。




據(jù)分析,在廣東深圳無縫鋼管市場上,價格的跌勢再度擴大。上海、南京等地噸價一周跌落80元至100元。京津冀市場跌幅更大,有的甚至下跌了上百元之多。華東市場一度遭到颶風(fēng)登陸影響,下流收購阻滯,商場報價一跌再跌,商家遍及看淡國慶長假的節(jié)前市場。并且,再加上一條要素,節(jié)前資金存在回籠的需要,商家紛繁“以價換量”,“需求平平之下還要跑量,談何容易”。 在無縫鋼管市場上,價格整體走跌。熱軋板卷市場價格大幅下挫,上海、南京等地噸價一周跌落40元至100元;南昌、武漢等地更是跌落了110元至140元。京津冀區(qū)域熱板價格的跌幅較大,下游企業(yè)訂單普遍缺乏,市場商家對節(jié)后的預(yù)期操作上也大多是低價出貨。中厚板市場持續(xù)弱勢跌落,上海、杭州等地跌幅 ,噸價跌落110元。 廣東深圳無縫鋼管市場格局已出現(xiàn)嚴(yán)重變化,長時間“志得意滿”的全球礦業(yè)巨子不得不打起“消耗戰(zhàn)”,即便價格不斷降低,也被迫大幅增產(chǎn),企圖以大產(chǎn)值和低成本堅持商場份額上的優(yōu)勢。據(jù)“西本新干線”的 報告,在國產(chǎn)礦市場上,9月份河北區(qū)域鐵精粉價格接連陰跌,鋼廠關(guān)于國內(nèi)礦的收購依然很慎重。進(jìn)口礦價在成交疲弱的影響下,價格大幅跌落。9月25日普氏62%鐵礦石指數(shù)收報于每噸79.25美元的價位上,一個月跌落8.75美元,創(chuàng)下2009年下半年以來的新低,跌破了80美元的關(guān)口。無縫鋼管價格今年以來已累計跌落41%。



  廣東深圳無縫鋼管壁厚不均主要體現(xiàn)為螺旋狀壁厚不均、直線狀壁厚不均及頭尾部壁厚偏厚、偏薄等現(xiàn)象。無縫管連軋工藝調(diào)整的影響是導(dǎo)致成品管壁厚不均的重要因素。 具體為:1、無縫鋼管螺旋狀壁厚不均 成因是:穿孔機軋制中心線不正、兩軋輥的傾角不等或頂頭前壓下量太小等調(diào)整原因造成的無縫鋼管壁厚不均,一般沿鋼管的全長呈螺旋狀分布。在軋制過程中定心輥打開過早、定心輥調(diào)整不當(dāng)以及頂桿抖動等造成的壁厚不均,一般沿鋼管全長呈螺旋狀分布。 措施:調(diào)整穿孔機軋制中心線,使兩軋輥的傾角相等,按軋制表給定參數(shù)調(diào)整軋管機。針對第二種情況,根據(jù)毛管出口速度調(diào)整定心輥打開時間,軋制過程中定心輥不要打開過早,以防止頂桿抖動,造成無縫鋼管壁厚不均。定心輥開口度需要根 據(jù)毛管直徑的變化作適當(dāng)調(diào)整,并考慮毛管跳動量的大小。2、無縫鋼管直線狀壁厚不均 成因:芯棒預(yù)穿鞍座高度調(diào)整不合適,芯棒預(yù)穿時接觸到某一面的毛管,致使毛管在接觸面上溫降過快,造成無縫鋼管壁厚不均甚至拉凹缺陷。連軋軋輥間隙過小或過大。軋管機中心線偏差。單、雙機架壓下量不均,會造成鋼管單機架方向超薄(超厚)、雙機架方向超厚(超薄)的直線型對稱偏差。臼斷裂,內(nèi)外輥縫差大,會造成鋼管直線型非對稱偏差。連軋調(diào)整不當(dāng),堆鋼、拉鋼軋制會造成直線型壁厚不均。 措施:調(diào)整好芯棒預(yù)穿鞍座的高度、保證芯棒與毛管對中。更換孔型及軋制規(guī)格時應(yīng)測量軋輥間隙,使實際軋輥間隙與軋制表保持一致。用光學(xué)對中裝置調(diào)整軋制中心線,年度大修時必須校正軋管機中心線。及時更換臼斷裂的機架,實施測量連軋輥內(nèi)、外輥縫,出現(xiàn)問題并及時更換。連軋時,要避免拉鋼、堆鋼。 無縫鋼管頭、尾部壁厚不均 成因:管坯前端切斜度、彎曲度過大、管坯定心孔不正易造成鋼管頭部壁厚不均。穿孔時延伸系數(shù)太大、軋輥轉(zhuǎn)速太高、軋制不穩(wěn)定。穿孔機拋鋼不穩(wěn)定易造成毛管尾部壁厚不均。   措施檢查管坯質(zhì)量,防止管坯前端切斜度、壓下量大,更換孔型或檢修均應(yīng)校正定心孔。采用較低的穿孔速度,以確保軋制的穩(wěn)定性和毛管壁厚的均勻度。當(dāng)軋輥轉(zhuǎn)速調(diào)整后,匹配的導(dǎo)盤也做相應(yīng)調(diào)整。關(guān)注導(dǎo)盤使用狀態(tài)并加大對導(dǎo)盤螺栓的檢查力度,降低導(dǎo)盤在軋鋼時的竄動幅度,保證拋鋼穩(wěn)定。




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