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繞筋機數(shù)控滾焊機且較老產(chǎn)品優(yōu)化了多個重要結(jié)構(gòu),使其更加合理且成本大幅降低,設(shè)備更有市場競爭力。大盤部分靈活的模圈及十字筋安裝設(shè)計,據(jù)不同的樁基規(guī)格靈活更換,經(jīng)濟適用;固定盤旋轉(zhuǎn)、移動盤部分行走及旋轉(zhuǎn)、由一臺 P 和 3 臺變頻器來設(shè)定,要求電機同步,保證了成品籠子的整體尺寸;可完成樁基直徑 400mm-2500mm 樁基單主筋單箍筋、雙箍筋單主筋,以及雙主筋雙箍筋的焊接工作;固定機架及移動機架進行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,降低主機重量,減輕了動力單元的負載,從而可制作目前較重的鋼筋籠輪緣結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化設(shè)計,摒棄之前方鋼冷彎后加工的工藝,更改為原材料為高強度的無縫鋼管,經(jīng)過精密的冷彎成型,之后直接使用。如此輪緣與支撐輥的圓面接觸,增大了接觸面。使得設(shè)備運行更加平穩(wěn)且,設(shè)備運行慣量大大降低;鋼筋籠骨架旋轉(zhuǎn)的同時由移動盤拖動向后移動,盤筋不移動;鋼筋籠直徑由相同直徑的模板精準控制,一個工程通常需要 2-7 種模板;主筋間距決定于人工預(yù)先在模板上布置的,與主筋根數(shù)相同數(shù)量的套管間距;當鋼筋籠直徑和主筋根數(shù)改變時,需要人工更換模板以及重新布置套管,約需 1 小時;1、自動送料系統(tǒng),可設(shè)定距離在線,誤差小,鋼筋籠高質(zhì)量。2、能準確自動焊接,降低勞動強度。3、采用變頻控制系統(tǒng)對保持架保持架,具有高精度的運動。4、用自動籠架,避免籠型曲線。5、高速送料裝置,效率高。6、可改變籠直徑和主筋量。




建貿(mào)機械設(shè)備(張家口市分公司)引進先進的 鋼筋帶鋸床廠家技術(shù),性能更穩(wěn)定,用擁有領(lǐng)先的制造和檢測設(shè)備, 鋼筋帶鋸床廠家生產(chǎn)效率更高。



數(shù)控鋼筋籠自動繞筋機的油泵壓力不足的分析1、帶動油泵的電動機的轉(zhuǎn)向反了。整改措施就是調(diào)換一下電動機三相電源線中的任意兩個相位。2、油箱內(nèi)的油液位過低。方法就是添加液壓油到油泵能抽到的位置以上。3、閥壞了或者系統(tǒng)的壓力偏低。措施是更換新的的閥,湖綜合調(diào)整調(diào)壓閥的大小。4、由于磨損原因,造成油泵和電機之間的聯(lián)軸器不起效了。修改方法是更換失效的聯(lián)軸器。5、數(shù)控鋼筋籠自動繞筋機的電磁換向閥卡死了。修復(fù)換向閥,或者更換新的換向閥。6、油缸的密封圈出現(xiàn)了問題,這種情況一般就是直接更換新的密封圈。




鋼筋籠繞筋機格柵鋼架按照斷面曲率分節(jié)彎制完成后,先在加工場地上進行試拼。各節(jié)鋼架拼裝,要求尺寸準確,弧形圓順,要求沿周邊輪廓誤差不大于3cm;鋼架平放時,平面翹曲小于2cm。3. 技術(shù)參數(shù)◆ 主筋Φ12~40mm,箍筋Φ5~16mm(盤筋直接作業(yè)),繞筋間距范圍:10~450mm可任意;◆ 功率:1500型以下設(shè)備14.5KW,2000以上型號設(shè)備20KW;◆ 滾焊速度根據(jù)操作手的熟練成度從低到高可任意?!?盤電機及電機電源電纜采用坦克鏈式保護,確保設(shè)備運行?,F(xiàn)場施工制作灌注樁是一種就位成孔,灌注混凝土或鋼筋混凝土而制成的樁。常用的有:(1)鉆孔灌注樁:用螺旋鉆機、潛水鉆機等就地成孔灌注混凝土而成樁,施工時無振動、不擠土,但樁的沉降量稍大。螺旋鉆機宜用于地下水位以上的粘性土、砂土及人工填土等,鉆削下來的土塊沿鉆桿上的螺旋葉片上升孔外,孔徑300mm左右,鉆孔深度8~12m,根據(jù)土質(zhì)和含水量選擇鉆桿。
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